聯(lián)系錫鑄| 站點(diǎn)地圖| 收藏本站 無(wú)錫鑄造 —— 求精新材料集團(tuán)鑄造板塊求精新材料集團(tuán)官網(wǎng)

無(wú)錫市鑄造廠有限公司

錫鑄 - 65年歷史的鑄造品牌中國(guó)鑄造行業(yè)千家重點(diǎn)骨干企業(yè)

182-6226-0525
當(dāng)前位置首頁(yè) » 常見(jiàn)問(wèn)答 » 淺述球墨鑄鐵活塞環(huán)的特性和工藝處理

淺述球墨鑄鐵活塞環(huán)的特性和工藝處理

返回列表 來(lái)源:無(wú)錫市鑄造廠 瀏覽:- 發(fā)布日期:2019-02-20 13:50:08【
活塞環(huán)在發(fā)動(dòng)機(jī)中起密封、傳熱和支承等作用,因此要求活塞環(huán)有良好的耐磨性、彈性和熱穩(wěn)定性,尤其是對(duì)一道環(huán)要求更高。球墨鑄鐵活塞環(huán)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用是活塞環(huán)制造史上質(zhì)的飛躍。如何穩(wěn)定地制造球墨鑄鐵活塞環(huán)是活塞環(huán)行業(yè)面臨的難題。為了解決這一難題,本廠從德國(guó)goetzea引進(jìn)了單體雙片鑄造球墨鑄鐵活塞環(huán)的全部技術(shù)和相關(guān)設(shè)備。
 
如圖1所示,單體雙片鑄造的設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想是利用銑刀把鑄坯的中心縮松及容易產(chǎn)生針孔、夾渣缺陷的上下表面銑削,從而獲得優(yōu)良的球墨鑄鐵活塞環(huán)。這種鑄造方式國(guó)外已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用,并且具有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),國(guó)內(nèi)許多廠家也接受并開(kāi)始了試制,但還不很成功。其主要原因是原材料問(wèn)題及球墨鑄鐵活塞環(huán)的生產(chǎn)工藝過(guò)于復(fù)雜,很難確保球墨鑄鐵活塞環(huán)的基體組織,不能保證鑄件的合格率。雖然本廠引進(jìn)了全部鑄造的軟硬件,但是在原材料供應(yīng)、生產(chǎn)工藝等方面還存在許多問(wèn)題,試制初期也經(jīng)常出現(xiàn)球化率不高、球數(shù)合格率達(dá)不到要求等情況。經(jīng)過(guò)試制和摸索,基本上掌握了適合本廠的生產(chǎn)工藝,較全面地解決了球墨鑄鐵活塞環(huán)鑄造上的技術(shù)問(wèn)題,從而確保了球墨鑄鐵活塞環(huán)鑄件的合格率。下面簡(jiǎn)要介紹本廠是如何試制球墨鑄鐵活塞環(huán)的。
 
1工藝可行性分析
 
德國(guó)專(zhuān)家一再?gòu)?qiáng)調(diào)“球墨鑄鐵活塞環(huán)生產(chǎn)的關(guān)鍵在于原材料”,沒(méi)有合格的原材料是很難生產(chǎn)好球墨鑄鐵活塞環(huán)的。他們強(qiáng)調(diào)采用高純生鐵或合成生鐵,其成分為:38%~43%c,02%~04%si,004%~015%mn,p<0045%,s<001%,其它元素不得超過(guò)003%〔1〕。而國(guó)內(nèi)無(wú)此種新生鐵資源,國(guó)內(nèi)有可能供應(yīng)的生鐵成分為:38%~43%c,08%~13%si,02%~05%mn,p<007%,s<003%。這種生鐵影響球化處理的關(guān)鍵元素mn,p、s超高,給球墨鑄鐵活塞環(huán)的生產(chǎn)帶來(lái)很大的不利因素。目前國(guó)內(nèi)想找到滿(mǎn)足要求的原材料礦源或合成生鐵是很困難的,引進(jìn)原材料也不現(xiàn)實(shí)。因此在選擇原材料時(shí),應(yīng)盡可能符合國(guó)外要求,試驗(yàn)選用的生鐵成分:40%~42%c,080%~09%si,020%~04%mn,004%~006%p,s<0026%。這種生鐵與國(guó)外要求的生鐵比較有如下幾個(gè)特點(diǎn):①硅量超高04%~06%。由于使用中頻爐熔煉,雖會(huì)限制回爐料的回收和利用,但還不會(huì)構(gòu)成太大威脅。②含錳量超高014%~02%。較高的含錳量會(huì)影響鑄態(tài)組織的控制,隨后的鑄坯鐵素體化退火處理可解決這一難關(guān)。但過(guò)多的滲碳體出現(xiàn)將會(huì)影響球化的合格率及熱處理前后的尺寸控制。③含磷量尚可。即使以后使用的新生鐵含磷量稍高(<007%),也不足以影響金相組織與力學(xué)性能。如含磷量太高,會(huì)導(dǎo)致鑄件含磷量>01%,就會(huì)在晶界產(chǎn)生磷共晶,使強(qiáng)度、韌性、塑性降低。④含硫量超高0016%以上。較高的含硫量會(huì)直接消耗球化劑的用量,特別是凝固期間溶解態(tài)的硫?qū)κ蚧挠绊?,?huì)直接影響球化處理的效果,降低力學(xué)性能,增加鑄造缺陷(夾渣、皮下氣孔等)。
 
碳硫分析儀的使用為及時(shí)掌握原鐵液的含硫量,正確控制球化劑的加入量創(chuàng)造了條件,同時(shí)m孕育劑的使用也為球墨鑄鐵活塞環(huán)的生產(chǎn)起到了輔助作用。經(jīng)過(guò)以上工藝分析,采用國(guó)內(nèi)的原材料是能夠生產(chǎn)出合乎國(guó)外要求的球墨鑄鐵活塞環(huán)的。
 
2工藝性試驗(yàn)及分析
 
采用40%~100%上述成分的生鐵,60%以下的回爐料,在150kg中頻爐中熔煉。加強(qiáng)操作工藝,確保球化溫度達(dá)1500~1550℃,從鐵液出爐至澆注完畢的時(shí)間控制在10min之內(nèi),確保球化效果。
 
2.1球化處理
 
使用定制的球化劑,成分如下:38%~48%si,50%~65%mg,re≤10%,al≤10%。粒度:5~40mm。此種球化劑與國(guó)內(nèi)常用的稀土硅鐵鎂合金或稀土硅鐵鎂鈣合金球化劑比較,其含鎂量低于前者,又高于后者。球化反應(yīng)較平和,且在保證球化效果的前提下能較好地控制球化劑的加入量,保證球化劑的吸收率,并且較好地控制鐵液溫度的下降。另外,使用的球化劑稀土元素含量極低,從而使球化處理后鐵液中殘留稀土量不致過(guò)高,減少滲碳體的形成;而殘留在鐵液中的微量稀土元素既可抑制球化干擾元素的作用,又可以提高孕育時(shí)的成核率。
 
經(jīng)過(guò)一系列的試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),活塞環(huán)不同的v/o比(斷面面積與周長(zhǎng)之比)所需球化劑的加入量不同;不同的原鐵液含硫量所需球化劑的加入量也不同。球化劑的加入量是燒損量、去硫耗鎂量與殘余鎂量的總和。
 
由于原鐵液出爐溫度、球化處理方式、停留時(shí)間的長(zhǎng)短都將影響鎂的損耗量,為了正確控制球化劑的加入量,對(duì)生產(chǎn)中變化較大的因素加以控制,球化溫度應(yīng)控制在1500~1550℃(最佳在1530~1550℃),球化劑加入采用凹坑包底沖入法,球化處理后澆注時(shí)間不超過(guò)8min(最佳控制在6min內(nèi))。在操作周期和工藝基本不變的情況下,認(rèn)為鎂的燒損量基本一致。由于原鐵液含硫量較高,不可能達(dá)到<0018%的要求,球化劑的加入量需考慮去硫耗鎂量。碳硫分析儀的快速測(cè)定,能及時(shí)提供原鐵液的含硫量,試驗(yàn)中原鐵液的含硫量在002%~003%,去硫耗鎂量在00076%上下波動(dòng),這在工藝上是可以接受的。
 
球化劑的用量直接影響殘余鎂量的多少。如果球化劑加入量過(guò)多,就會(huì)引起殘余鎂量過(guò)多,雖然不致于影響球化合格率(球徑大小仍屬正常),但是它會(huì)增加收縮,引起脆性。同時(shí)由于原鐵液含錳量偏高,球化劑加入量過(guò)多,較易出現(xiàn)碳化物,白口傾向嚴(yán)重,導(dǎo)致球數(shù)合格率的下降;如果球化劑加入量過(guò)少,就會(huì)導(dǎo)致殘余鎂量不足,影響球化的合格率,球數(shù)合格率也會(huì)降低。表1是在正常試驗(yàn)情況下的結(jié)果,并說(shuō)明如下:①球化劑加入量14%時(shí),由于殘余鎂量不足,出現(xiàn)蠕蟲(chóng)狀石墨;②加入量18%時(shí),由于殘余鎂量過(guò)多,出現(xiàn)碳化物,導(dǎo)致球數(shù)下降,不過(guò)二者球徑大小仍合乎要求;③球化合格率非球化率。
 
2.2孕育處理
 
球墨鑄鐵活塞環(huán)生產(chǎn)中使用的孕育劑是特制的混合孕育劑,由定制的s孕育劑和m孕育劑按一定比例混合而成。對(duì)單體雙片球墨鑄鐵活塞環(huán)的孕育效果明顯好于常用的fesi75孕育劑。試驗(yàn)中使用的s孕育劑成分為:73%~78%si,07%~10%sr,06%~10%ca,al≤10%。m孕育劑成分為:43%~47%si,10%~15%mg,06~09%ca,al≤10%。
 
混合孕育劑的最大特點(diǎn)是不僅能較好地防止鑄態(tài)白口,促使生成鐵素體,細(xì)化石墨球,減少鑄造缺陷,而且特有的球化元素mg、sr、ca在鐵液溫度相對(duì)較低情況下的微量補(bǔ)充,不但能顯著增加石墨球的數(shù)量,而且能穩(wěn)定球化,使球形更圓整。表2是不同孕育劑加入量對(duì)球化處理合格的鐵液進(jìn)行孕育的結(jié)果。對(duì)表2結(jié)果說(shuō)明如下:①球數(shù)合格率是在球化合格基礎(chǔ)上統(tǒng)計(jì)的;②孕育劑加入量<04%時(shí),石墨核心逐漸減少,石墨球變大,數(shù)量減少,圓整度變差,出現(xiàn)自由滲碳體;③孕育劑加入量05%時(shí)球數(shù)不再增加,但總的石墨含量增多,球徑加大,有開(kāi)花現(xiàn)象;④加入量06%時(shí)石墨球開(kāi)花現(xiàn)象嚴(yán)重,由于相對(duì)含硅量增多,碳當(dāng)量過(guò)高,出現(xiàn)了石墨漂浮現(xiàn)象。
 
總之,適當(dāng)?shù)脑杏齽┘尤肓浚⒉扇∷矔r(shí)孕育快速澆注,既可保證基體組織,又能有效地消除自由滲碳體,并且可使磷共晶彌散,降低終硅含量,有利于韌性的提高。從表2也可看出,最佳的混合孕育劑加入量為04%。
 
3原鐵液碳、硅的控制
 
3.1碳量
 
球墨鑄鐵活塞環(huán)中的碳不象灰鑄鐵環(huán)那樣損害力學(xué)性能,只要不產(chǎn)生石墨漂浮,選擇高碳反而有利:①碳高石墨結(jié)晶晶核多,使石墨球細(xì)化,能提高球的圓整度;②碳高石墨化膨脹大,使活塞環(huán)更致密,可減少縮性;③碳高使球墨鑄鐵更接近共晶成分,有利于流動(dòng)性的提高。但是過(guò)高的碳量,也就是超過(guò)共晶點(diǎn)的碳量會(huì)導(dǎo)致開(kāi)花狀石墨,使形態(tài)惡化,嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)石墨漂浮,鐵液流動(dòng)性亦由此下降,鑄環(huán)上表面氣孔缺陷增多。視環(huán)樣v/o值,碳量宜控制在365%~38%。
 
3.2硅量
 
硅是強(qiáng)烈的石墨化元素,由孕育劑進(jìn)入鐵液中的硅比鐵液中原有硅的石墨化能力更強(qiáng)。由于活塞環(huán)在鑄型中的冷卻速度非??欤挥羞_(dá)到goetze技術(shù)條件規(guī)定的石墨球數(shù)(>30000球粒/cm2)才有可能達(dá)到鑄態(tài)基體組織中滲碳體<5%。所以孕育是至關(guān)重要的,應(yīng)選擇如上所述的有強(qiáng)烈孕育作用的孕育劑,但用量不宜超過(guò)06%,以免出現(xiàn)開(kāi)花狀石墨。為具有足夠的石墨化能力,視環(huán)樣v/o比值,總硅量宜在24%~28%,扣除孕育劑、球化劑中帶入的硅,控制原鐵液中的硅含量見(jiàn)表3。
 
4生產(chǎn)情況
 
目前,本廠已較成功地應(yīng)用中頻爐及電弧爐生產(chǎn)出桑塔納轎車(chē)、“xf157”、“6105”等多種主機(jī)的單體雙片球墨鑄鐵活塞環(huán),其金相組織(球化合格率、石墨球數(shù)合格率及球徑大小)均達(dá)到了國(guó)外同等要求,鑄件廢品率也極低,最終的球墨鑄鐵活塞環(huán)產(chǎn)品有較好的力學(xué)性能,滿(mǎn)足了用戶(hù)的需要。

推薦閱讀

    【本文標(biāo)簽】:鑄造廠 鑄件工廠 不銹鋼鑄造加工廠 機(jī)械加工鑄造廠
    【責(zé)任編輯】:無(wú)錫市鑄造廠版權(quán)所有:http://m.sxydqb.cn轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
    微信 關(guān)注微信關(guān)注微信 電話(huà)182-6226-0525 留言 TOP